电力安全|超临界机组问题及检修策略(二)

   更新日期:2017-03-27     来源:建材之家    作者:安防之家    浏览:38    评论:0    
核心提示:2 系统腐蚀问题伊敏电厂的系统内部管道腐蚀问题主要发生在高压系统,在机组启动阶段和正常运行阶段发生,采取的主要手段是利用各种检修机会对各系统进行必要的检查,及时发现腐蚀问题,采取措施进行有针对性的解决。2.1 锅炉启动系统汽蚀伊敏电厂锅炉启动旁路在启动过程中存在汽水的膨胀问题,热膨胀会导致水动力不稳定,蒸汽带水,当流道内局部地方液流压力降低到某极限值时,液流发生空泡,这些充满着气体或蒸汽的空泡很快

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安防之家讯:2 系统腐蚀问题
伊敏电厂的系统内部管道腐蚀问题主要发生在高压系统,在机组启动阶段和正常运行阶段发生,采取的主要手段是利用各种检修机会对各系统进行必要的检查,及时发现腐蚀问题,采取措施进行有针对性的解决。
2.1 锅炉启动系统汽蚀
伊敏电厂锅炉启动旁路在启动过程中存在汽水的膨胀问题,热膨胀会导致水动力不稳定,蒸汽带水,当流道内局部地方液流压力降低到某极限值时,液流发生空泡,这些充满着气体或蒸汽的空泡很快膨胀、扩大并随液流行至较高的压力区又迅速凝缩、溃灭,同时伴有噪音、振动,对流道材料产生汽蚀现象。
2003年6月对#1炉启动旁路分离器分进阀NA059、NA060门后管段进行检查测厚时,发现门后短接壁厚已出现严重减薄,其中门后短接局部壁厚由45mm减薄为30mm以下,短接后管段局部壁厚减薄到20mm以下,割管检查发现NA059、NA060阀门的出口套管已严重损坏,门后短接及短接后管段上半周约30度范围内内壁出现严重的损坏情况,管段损伤处表面粗糙不规则(见图)。
#1炉甲分进阀059门后短接汽蚀情况#1炉乙分进阀NA060出口侧衬套损坏情况

2.1.1 原因分析
启动旁路分进阀NA059,NA060为俄供超临界压力电动调节阀,型号为993-175-з,通径150mm,出入口接口规格为φ230*30,公称压力为28.4Mpa,温度510℃,门体材质为12Cr1MoV。门前后短接材质为15Cr1Mo1V,规格为φ245*45,长度为400mm,两端按与阀门及直管段接口规格加工出过渡段,短接以外管段材质为12Cr1MoV,规格为φ245*34。在启动初期,锅炉处于带分离器运行工况时,内置阀前受热面的24.5MPa的汽水混合物通过分进阀调节进入汽水分离器,进行汽水分离,该阀门在启动过程中长期处于半开半关,门后压力由零逐渐增加到与门前压力基本相同。当水流过半开位置的阀瓣时,其速度大于入口处的速度,介质压力不仅低于入口压力且下降至汽化压力以下,当水的压力下降到汽化压力点时,介质内部将产生气泡,气泡随着压力继续下降而长大,当介质流过阀瓣后,在阀瓣出口压力恢复到汽化压力点上时,气泡不再作为蒸汽状态存在,而是立即返回液态,由于蒸汽体积比相同质量的水体积要大,所以气泡发生从较大体积到较小体积的“内爆”现象,释放出的能量产生强烈的冲击波,形成汽汽蚀现象。根据运行工况初步分析,在启动时期由于分进阀前后压差很大,阀门运行工况恶劣,导致阀门NA059、NA060出口衬套及短节产生汽蚀损伤,而锅炉正常直流运行时则不会有此类情况发生。
2.1.2 采取的检修策略
启动旁路分进阀门后汽蚀发生只有在锅炉进行上水时才能出现,当机组正常运行之后便不会有此情况发生,所以努力提高机组的可靠性,尽量减少机组的启停次数才是最有效的控制汽水冲刷管道的方法。从原设计及安装实际来看,俄方已考虑到了此处的情况,故此采用材质为15Cr1Mo1V,规格为φ245*45的短节装在门后,以增加该处的抗汽蚀能力。目前因分进阀门后短节因短接材质(15Cr1Mo1V)比较特殊在国内很难选到替代品,只好将#1锅炉NA059,NA060门前完好无损的短接(材质(15Cr1Mo1V)移至了门后,原门前短节处改用12Cr1MoV材质,将#1炉损坏的NA059,NA060阀门更换,并对损坏的阀门进行了修复,将出口套筒进行了更换。因为汽蚀所损坏的部位都应在管道上部,其下部是完好无损的,而且只有在介质具有缩放截面时才会发生汽蚀,将#2炉NA059,NA060门后短接旋转180°,将#1炉修复好的阀门安装在#2炉上。在机组热态冲洗前后,启动分离器前后管道振动严重,同时引起分进阀、分排阀强烈振动。在伊敏电厂曾因振动引起这些阀门跑限位、卡涩等原因延误启动或启动失败。因此运行中应避免在此工况下长期停留。启动前加强水质监督,尽快通过热态冲洗。日常检修中注意重点加强此处设备的检查和维护。
2.2 汽机高加流动加速腐蚀(FAC)
伊敏电厂#2机组在投产10个月后,高压加热器换热盘管的进水口附近就发生了严重的腐蚀减薄泄漏,致使高压加热器不能正常投运。伊敏电厂在机组停运时对高加进行了全面的检查,发现高加发生泄漏的部位集中在凝结水冷却区14排和蒸汽凝结区下部36排盘香管接供水联箱的部位(见图左侧),通过对#2机组三台高加盘香管全面测厚检查以及割管检查,发现此区域的弯管从联箱焊口到其后约150mm的长度内均存在腐蚀减薄,管壁内侧有腐蚀麻坑(见图右侧)。
高加损坏的部位和内表面状态

2.2.1 高加漏泄原因分析
根据现场实际运行参数,给水流量在1000t/H~1500t/H之间,每台高加盘香管为684盘,盘香管规格为ф32×5mm,管内额定流速为1.069m/s。根据理论计算:Re=Vd/ν=1.069×0.022/(1×10-6)=2.4×104>20000,判断盘香管内流动状态为紊流状态,在盘香管的弯头处,水流动条件非常恶化,由于水处于还原状态下,铁表面形成的四氧化三铁氧化膜的附着力差,在水流的冲击下会撕裂、溶解使之铁的表面不再具有保护性,即发生流动加速腐蚀(FAC)。
2.2.2 高加漏泄检修策略
为有效抑制流动加速腐蚀,采取策略方向有两种:一是材料本身能形成良好的保护膜,二是环境促使材料形成良好的保护膜。伊敏电厂对于#2机组已检查出的减薄盘香管进行更换,盘香管与联箱连接部分更换为合金钢管来提高耐流动加速腐蚀性能。另外,伊敏电厂与国电热工研究院合作于2003年10月对#2机组进行给水加氧处理,目的是使钢铁表面形成耐流动加速腐蚀的α-Fe2O3氧化膜。给水由AVT改为OT运行方式后,高加盘香管内表面形成均匀、致密的氧化膜,而原来采用的AVT运行方式时,内表面有密密麻麻的腐蚀坑点。经检测炉前给水含铁量的大幅度降低,说明#2机组高压加热器系统的流动加速腐蚀(FAC)得到了明显的抑制,进入锅炉的腐蚀产物也随之大幅度降低,这同时大大降低锅炉省煤器和水冷壁腐蚀产物的沉积量,从而也会延长锅炉的化学清洗周期。
AVT时高加盘香管内表面状态OT时高加盘香管内表面状态

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